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中空纖維超濾膜技術(shù)在印染絲光淡堿回收系統(tǒng)中的應(yīng)用
當前印染行業(yè)控污治污的形勢十分嚴峻,企業(yè)對環(huán)保工作稍有懈怠就會面臨關(guān)停整治的風險。印染行業(yè)的污水水質(zhì)復雜多變,含堿性高,較難生化降解,只有在生產(chǎn)過程中對主要的污染源頭進行有針對性的處理回用,方能降低污水處理負荷,實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
絲光淡堿蒸發(fā)濃縮后循環(huán)使用是控制污水含堿量、節(jié)約車間液堿成本的主要手段。但伴隨著消費者對紡織品質(zhì)量要求的提高,使用濃縮堿絲光已經(jīng)遠達不到染色性能需求。為了破解產(chǎn)品質(zhì)量和治污相矛盾的難題,凝洋與宜興樂祺高度配合,使用超濾膜技術(shù)對絲光淡堿進行過濾,在不增加外排堿量的情況下使絲光淡堿清潔度達到商品堿程度,徹底解決困擾企業(yè)已久的問題。
一、傳統(tǒng)絲光用堿分析

絲光機設(shè)備流程:
進布→1#軋堿槽→繃布→2#軋堿槽→上鋏→布鋏擴幅→5噴淋→5抽吸→高溫直輥去堿槽→8格水洗槽→烘干→落布
>絲光機配堿使用流程:
配堿箱→高位輸送至絲光機→堿液進入循環(huán)槽→攪拌均勻→動力泵輸送至軋堿槽→軋堿槽溢流至轉(zhuǎn)籠過濾器過濾粗纖維→堿液回流至循環(huán)槽
絲光淡堿回用模式:
絲光淡堿下機回收 →淡堿庫存桶 → 進入蒸發(fā)器濃縮→產(chǎn)生濃縮堿 →絲光再使用
傳統(tǒng)的絲光淡堿回收濃縮循環(huán)使用對產(chǎn)品質(zhì)量的影響:

傳統(tǒng)工藝下濃縮堿槽實例圖
1、蒸發(fā)濃縮過程是將淡堿中的水分通過加熱以液態(tài)→汽態(tài)→液態(tài)轉(zhuǎn)化分離過程,而淡堿中含有的可溶解性漿料、助劑以及不可溶性雜質(zhì)無法去除并且會隨濃縮次數(shù)的增加,含量將遞增。
2、液堿在使用過程中會與CO2產(chǎn)生化學反應(yīng)產(chǎn)生碳酸鈉,隨回收濃縮次數(shù)堿液中的含鹽量遞增
2NaOH+CO2=Na2CO3 + H2O
3、實驗絲光工藝堿各配比配制,絲光鋇值、染色得色率試樣
試樣織物規(guī)格:20*16/128*60/57/58  顏色:大黑
絲光工藝 濃度(g/l) 濃縮堿使用 比例 新鮮堿使用 比例 絲光鋇值 絲光效果評定 染色得色率%
220 90% 10% 115 絲光不完全 84.5%
220 70% 30% 122 絲光不完全 86.9%
220 50% 50% 128 絲光不完全 89.7%
220 30% 70% 133 一般絲光 93.6%
220 10% 90% 139 絲光充分 98.7%
結(jié)論:
由于絲光淡堿在回收過程只使用轉(zhuǎn)籠過濾器去除部分纖維,導致生產(chǎn)過程中流落至堿液中的短絨、可溶解性漿料和助劑等雜質(zhì)在蒸發(fā)濃縮環(huán)節(jié)被反復濃縮,使得濃縮堿清潔度逐步下滑,對纖維的滲透絲光膨化效果下降,達不到良好的絲光鋇值,致使后端染色得色率、色彩鮮艷度較全部使用商品堿絲光時有明顯的下降。
二、改造方案

系統(tǒng)說明:
1、使用板式纖維過濾器去除堿液中的纖維、短絨等雜質(zhì);
2、通過高效氣浮裝置去除淡堿中的部分漿料、表面活性劑等化學用劑,降低進膜前COD含量;
3、通過凝洋公司的耐強堿超濾膜實現(xiàn)固液分離,確保產(chǎn)堿清潔、透亮,并且將雜質(zhì)濃縮至原淡堿體積的5%后外排,減少了堿液的流失。
整套系統(tǒng)特點:
1、通過膜過濾的淡堿基本達到新鮮商品堿的清潔度;
2、膜系統(tǒng)將淡堿中的雜質(zhì)濃縮至淡堿總量的5%后再排放,基本實現(xiàn)了堿液的零排放;
3、系統(tǒng)高度自動化,不添加任何化學試劑,全物理過濾,既高效又環(huán)保;

系統(tǒng)現(xiàn)場圖

淡堿過濾前后對比圖

改造前的濃堿槽

改造后的濃堿槽

過濾前后堿液對比
系統(tǒng)成效
經(jīng)過濾后的絲光濃縮堿與新鮮堿5:5配比配制,測試絲光鋇值、染色得色率(試樣織物規(guī)格:20*16/128*60/57/58 顏色:大黑)
絲光工藝 濃度(g/l) 濃縮堿 使用比例 新鮮堿 使用比例 絲光鋇值 絲光效果評定 染色得色率%
220 50% 50% 138 絲光充分 98.1%
?結(jié)論:超濾膜系統(tǒng)將淡堿中的所有懸浮物截留,出水濁度0.1NTU,此淡堿經(jīng)擴容蒸發(fā)后再與新鮮堿混合后織物鋇值達到140左右,絲光效果達到了新鮮堿的絲光效果,保證了產(chǎn)品后段染色的得色率。
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